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硼酸復合燒結劑廠家淺論高爐泥炮回轉系統的改造措施

     某鋼鐵企業是年產1100多萬噸的鋼企,所有高爐爐前泥炮液壓系統設計壓力為25Mkpa,工作介質為46#抗磨液壓油,介質清潔度NAS9級。液壓泥炮轉炮控制系統由主回路和輔助回路兩部分構成,其中工作主泵為定量柱塞泵,排量為80ml/r,電機55kw,轉速1480r/min,輔助回路主要是為泥炮回轉油缸提供補油量,加大轉炮速度,提高工作效率。
   存在的問題
  1)泥炮進炮堵口過程極不平穩,轉炮油缸爬行間斷運行,造成泥炮無法正常運行。
  2)油箱油溫較高,油溫達到75℃左右,已超過常規溫度,造成各連接密封部位滲漏油,甚至個別控制閥閥芯在閥體內部膨脹造成卡阻,動作不靈活,影響整個液壓系統的穩定。
  3)泥炮運行至鐵口在壓炮時不保壓,在打泥時泥炮回轉油缸后撤跑泥,無法正常封堵鐵口。
  故障原因分析
  1)從整個設計初衷分析,雙單向節流閥5與單向順序閥6、7配合使用,對轉炮動作起到調節速度,平穩運行的作用,在系統中采用進油節流雙單向節流閥對轉炮的進、退只起到進油節流的作用,對系統回油沒有控制,單純依靠順序閥的背壓起到機構運轉緩沖的作用,但液壓系統設計未考慮泥炮在自重作用下運行軌跡所產生的慣性,因此,在泥炮回轉油路中進油節流的節流閥流量調節過大,則泥炮運行速度過快,若流量調節過小,泥炮在自重狀態下滑行時,進油節流的節流閥所通過的油液跟不上泥炮滑行速度,而導致泥炮爬行,無法滿足現場實際工況。
  2)對于油箱油溫高的問題,從原理圖可以看出,系統中的液壓油通過油泵輸入電磁先導溢流閥1,而溢流閥安全溢流所產生的高溫液壓油,直接回到油箱中,造成溫度高,未考慮爐前設備所處高溫環境,屬系統設計不完善的地方。
  3)對于泥炮在壓炮時不保壓的問題,從原理圖來看,設計者打算采用O型中位機能手動換向閥來作為泥炮回轉油路保壓使用,但爐前泥炮回轉油缸所需流量壓力都較高,保壓效果必須穩定可靠,設計者未充分考慮現場使用工況,僅用O型中位機能手動換向閥來保壓,在使用過程中效果很不理想,不能滿足現場使用要求。
  改造措施
  對轉炮系統存在的問題分析后,統進行如下改造和完善,使之更有利用系統的平穩運行:
  1)首先對原系統的進油節流的雙單向節流閥5改為回流節流的雙單向節流閥,對回油系統進行恒定量調節控制,通過調節回油節流對泥炮回轉油缸回油腔形成一定背壓,徹底解決轉炮運行不平穩的問題。
  2)對于油溫高的問題,對系統溢流管道進行改造,對溢流回油不直接回到油箱,而是改造對接到系統回油管道A點,通過濾油冷卻系統9冷卻過濾后回到油箱,有效的降低了油溫,恢復到常規溫度,也對油品的清潔起到有效過濾作用,對整個系統的安全穩定運行提供有力保障。
  3)對于泥炮回轉油缸不保壓問題,采取在原來閥臺基礎上加裝一疊加式雙液控單向閥,同時將原來使用的O型中位機能手動換向閥改為Y型中位機能配合雙液控單向閥使用,解決了泥炮回轉油缸不保壓的問題。本次改進在原來閥臺基礎上改進,沒有對原來閥臺作變動,既節約了改造成本,又簡單有效。
  通過對煉鐵高爐爐前泥炮的轉炮液壓控制系統進行改造和維護,使用至今整個液壓控制系統運行平穩,未出現不良現象。通過此次改造也說明了一個問題,液壓系統設計僅僅依靠理論知識是不完善的,還要通過實踐,要充分考慮驅動設備的構造安裝情況、運行工作狀態,以及設備所處的工況條件,綜合考慮,來彌補缺陷,才能更有利于整體設備的平穩有效運行。

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